10月12日早晨,榆林煉油廠180萬噸/年催化及100萬噸/年連續重整裝置產出合格汽、柴油,標志著陜化建承擔的本次歷時50天的榆煉大檢修圓滿完成檢修任務。
本次大檢修于8月25號開始,涉及加氫、常壓、催化、重整、水系統、動力站等主要裝置,檢修涉及項目共計2550余項,檢修工程量為建廠以來最大的一次檢修。

本次大修前后共計投入施工力量1400余人,工機具6000余套,各類規格吊車機械32臺。檢修中180萬噸/年催化裝置沉降器防結焦改造,是本次檢修施工難度較大、技術含量較高的技改項目,改造需將沉降器封頭及旋風分離器全部進行更換,并采用新型結構,從而減緩沉降器結焦,由于改造焊接量大,涉及到各部件管口的探傷、熱處理,交叉作業較多,因此在該裝置停車前、材料到貨后,公司便提前組織人員進場,開始對新封頭和平臺及旋風分離器進行組對焊接,兩座單重20噸的框架平臺也同時進行預制安裝,9月8日現場完成外部全部的預制工作,整個新的沉降器封頭和頂部平臺及旋風分離器全部預制安裝為一體,9月10日清焦完畢后,項目部立即與業主對接要求襯里單位開始拆除襯里,9月11日相關部位襯里全部拆除完成,具備沉降器器壁的切割拆除條件,9月12日上午9時30分,沉降器封頭順利進行拆除并吊裝,1250噸履帶吊平穩將舊封頭吊落至提前預制的框架平臺上,9月17號新的沉降器封頭和頂部平臺一次性吊裝就位完成,10月5號沉降器內所有焊縫全部焊接并探傷完畢,支架及料腿及拉桿組對完成,并一次性檢查驗收通過。
為確保檢修人員作業安全和健康安全。檢修期間,項目部對作業人員進行安全培訓及安全技術交底,每日班前喊話,配備全套足量的勞動防護用品;特別針對高危作業場所,項目部安排專人現場監督,確保勞保用品配備到位、員工作業規范。同時,根據疫情防控要求,項目部組織全員每天進行核酸檢測,定時定點有序安排施工人員出廠進行核酸采集,確保檢修人員身體健康。
檢修雖然時間緊、任務重,但是廣大干部職工咬定目標不放松,憑借高效的組織管理、過硬的技術本領、務實的工作作風高質量完成了檢修各項任務。(趙勇迪)